洗煤厂用压滤机好吗(洗煤设备压滤机的工作原理)
发布时间:2025-08-28 04:43:46 作者:玩站小弟
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洗煤厂用压滤机好吗洗煤设备压滤机的工作原理) 标签: 添加时间:2022-11-16 浏览次数:2164 全国服务热线:
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洗煤厂用压滤机好吗(洗煤设备压滤机的洗煤洗煤工作原理) 标签: 添加时间:2022-11-16 浏览次数:2164
本文主要叙述了GLSZ箱式隔膜压滤机电气控制部分原设计结构存在的缺陷,详细分析造成事故的厂用原因,根据不同的压滤压滤原理问题,采取了不同的机好机改进方法,改进后事故率降低了90%。设备
洗煤厂主要有水洗和浮选两大系统,工作浮选系统处理量一般占全厂精煤产量的洗煤洗煤20—25%,压滤机属于浮选系统中的厂用重要设备,它的压滤压滤原理使用对选煤厂提高精煤回收率、实现煤泥厂内回收、机好机洗煤水闭路循环以及环境保护都起到了重要的设备作用。因此该设备已成为煤泥水处理行之有效的工作把关设备。
邯郸洗选厂根据生产实际选用了4台GLSZ箱式隔膜精煤自动压滤机,洗煤洗煤虽然该型号的厂用压滤机结构简单,固液分离效果较好,压滤压滤原理并且具备手动、自动两大功能,但实际使用过程中,经常因为电气故障停车,维修工作量极大,并且还直接影响正常生产。故障的主要问题是水槽限位开关碰撞损坏、变形多;气罐进气阀、吹风阀控制孔堵塞严重;气动阀经常控制失灵等等。为此我们认真分析事故原因,找出问题关键所在,提出解决方案,改造后效果非常好,电气事故降低了90%以上。
GLSZ箱式隔膜压滤机构造及工作原理
整机有机架、过滤部分、拉板机构、顶紧机构、输气道、液压系统、电气控制等部分组成。其工作原理是利用液压泵通过油缸将滤板压紧,高压风将煤浆压入相邻两滤板形成的密闭滤室中,使滤布两边形成压力差,从而实现固液分离。而电气控制部分是PLC采集限位开关、按钮及人工给定的信号,来控制液压电磁阀和各种气动阀动作,实现各工序的有序工作。
GLSZ箱式隔膜压滤机控制系统
GLSZ箱式隔膜压滤机电气控制系统核心采用的是FXZ—64MR可编程控制器,该控制器有输入、输出各32个点,其最大允许电流是2A,供电电压是220V,为了安全起见,输入为24V直流电,输出是220V交流电。其控制系统分为手动和自动两部分。工艺流程为:压紧滤板——矿浆进罐——矿浆进压滤机——压滤机吹风脱水——松开滤板——节水槽退出——拉板卸料七个步骤。
压滤机手动控制
将“自动/手动”ISA选择开关置手动位置X0(ON),按SB1,SB3,此时1DT,2DT,3DT得电。电机驱动液压油进入油缸将滤板顶紧。压力大小、保压有电接点压力表控制。按SB13进水槽进入。
按SB5此时10DT,11DT,7DT得电以次关进料阀门、打开放风门及进罐门,精矿夜进入料罐。当料罐满时HD11指示灯亮,表示进罐结束。
按SB6此时12DT、8DT得电关闭放风门及进罐门,9DT、13DT打开进料门、高压进风门,高压风驱动精矿液进入压滤机。操做工观看滴水有线成滴判定结束。
按SB7,SB8此时14DT、15DT得电进一步脱水一分钟后。按SB14进水槽退出、再按SB4松开头板,按SB9、SB10进行手动拉板直到结束。
压滤机自动控制
将“自动/手动”ISA选择开关置自动位置,X1(ON)。按下自动工作按钮SB11(X15ON)压滤机按设定程序自动完成以下步骤:油泵电机启动——压紧滤板,压力达到限定值14Mpa,超压停泵。同时进水槽进入——矿浆进罐,罐满——矿浆进料(5—7分钟)——吹风脱水(1分钟)——松开滤板——接水槽退出——自动卸料(通过检测拉板上的旋转编码器的脉冲变化,判定取板、拉板是否到位,从而实现往返拉板、取板,直到料卸完)——结束(拉最后一板料往返时,撞击拉板限位,X24(ON),表示整个过程结束。
存在问题及改进
该箱式压滤机非常适合细颗粒的固液分离,是洗煤厂必不可少的煤泥回收设备。但是由于其本身结构缺陷和洗煤厂的特殊生产环境,不能很好地适应生产的需要,事故频繁,维修工作量极大,直接影响正常生产。分析事故主要有以下几种情况。
根据统计结果,综合分析后造成事故的原因有以下几个方面:
1)水槽限位故障原因分析及改进方法
从上表看出,该故障的根本原因是限位开关被直接碰撞损坏或变形。
改进方法:用无触点SPP-D光电开关代替LXK3-20H/B接近开关。此光电开关不与水槽接触从而不会产生碰撞损坏或变形,改进后水槽限位故障下降90%。
2)罐进风阀、吹风阀故障原因分析改进
从统计表看出主要原因是控制孔堵塞,这是由于控制进风、吹风的电磁阀本身的结构决定的,该结构的电磁阀对风的压力、纯净度都要求较高,可实际工作中,高压风的压力难以保证于恒定压力(4Mpa),尤其在多台同时工作时更严重;另外,空气压缩机的高压风通过管路传输过程中,有潮湿的煤泥水或其他杂质混入,而电磁阀的导向孔很小,因此及易堵塞。
改进方法:用气动蝶阀代替料罐进风电磁截止阀,用气动球阀代替吹风阀、压榨风阀。改进后气动阀的工作风与操作风是独立的两个系统,操做风控制气动门的打开和关闭,工做风进入压滤机。同时操做风经过过滤去杂,因次气动阀工做十分可靠。
3)气动阀的故障原因及改进方法
气罐进气阀正常工作时需要工作风和操作风。操作风打开气动阀门后,工作风才能进入罐内。原设计的工作风和操作风都引自风包下方同一处,在打开气动阀门时,风包压力较大,操作风压较高,此时气动门动作还可以,当工作用风后,风包内压力较小,特别是其它压滤机同时用风时,罐内风压一时补充不上,造成气动阀动作不到位,相应信号不能返回PLC,从而不能进一步工作。所以说气动阀控制失灵的根本原因是多台压滤机同时用风,使操作风压过低,气动阀门产生的旋转扭矩减少,当阀体润滑不好时,阻力增大而不能动作。表3为某气罐气动阀在不同压力下的可靠性实验。
操作风的风压对可靠性工作影响很大。风压低时,动作缓慢,且常不到位,风压高时,动作灵敏、可靠。解决方法:把气罐进风阀的操作凤管由各风包下口引入,改为风包的进口处引入,并尽可能靠近压风机,如图3所示。随后按上述方法,对吹风阀、压榨阀两个电磁截止阀也改为气动阀,改后均产生良好效果。
4)将PLC由原来FX2-64MR升级为FX2-80MR
PLC原选用FX2-64MR,输入、输出均为32点,且输入点用了30个。原3个电磁截止阀改为气动蝶阀后,输入点增加6个,输出点增加3个,导致I/O点不够用,只有升级PLC来解决。
改进方法:把FX2-64MR升级为FX2-80MR,这样输入、输出均为40点,经修改相应程序后,即满足要求。
5)其它改进:另外还对头板限位、拉板限位、PLC输出增加隔离变压器,更新控制手把,增加拉板计数,每小时吨煤处理量的统计等十几项改进。
结束语
GLSZ箱式隔膜压滤机电气控制运行平稳,电气事故比原来降低了90%,不仅解决了制约生产的难题,而且还大大减轻了工人的劳动强度。间接创造经济效益每年215万元。
全国服务热线:【135-7389-8255】
本文主要叙述了GLSZ箱式隔膜压滤机电气控制部分原设计结构存在的缺陷,详细分析造成事故的厂用原因,根据不同的压滤压滤原理问题,采取了不同的机好机改进方法,改进后事故率降低了90%。设备
洗煤厂主要有水洗和浮选两大系统,工作浮选系统处理量一般占全厂精煤产量的洗煤洗煤20—25%,压滤机属于浮选系统中的厂用重要设备,它的压滤压滤原理使用对选煤厂提高精煤回收率、实现煤泥厂内回收、机好机洗煤水闭路循环以及环境保护都起到了重要的设备作用。因此该设备已成为煤泥水处理行之有效的工作把关设备。
邯郸洗选厂根据生产实际选用了4台GLSZ箱式隔膜精煤自动压滤机,洗煤洗煤虽然该型号的厂用压滤机结构简单,固液分离效果较好,压滤压滤原理并且具备手动、自动两大功能,但实际使用过程中,经常因为电气故障停车,维修工作量极大,并且还直接影响正常生产。故障的主要问题是水槽限位开关碰撞损坏、变形多;气罐进气阀、吹风阀控制孔堵塞严重;气动阀经常控制失灵等等。为此我们认真分析事故原因,找出问题关键所在,提出解决方案,改造后效果非常好,电气事故降低了90%以上。
GLSZ箱式隔膜压滤机构造及工作原理
整机有机架、过滤部分、拉板机构、顶紧机构、输气道、液压系统、电气控制等部分组成。其工作原理是利用液压泵通过油缸将滤板压紧,高压风将煤浆压入相邻两滤板形成的密闭滤室中,使滤布两边形成压力差,从而实现固液分离。而电气控制部分是PLC采集限位开关、按钮及人工给定的信号,来控制液压电磁阀和各种气动阀动作,实现各工序的有序工作。
GLSZ箱式隔膜压滤机控制系统
GLSZ箱式隔膜压滤机电气控制系统核心采用的是FXZ—64MR可编程控制器,该控制器有输入、输出各32个点,其最大允许电流是2A,供电电压是220V,为了安全起见,输入为24V直流电,输出是220V交流电。其控制系统分为手动和自动两部分。工艺流程为:压紧滤板——矿浆进罐——矿浆进压滤机——压滤机吹风脱水——松开滤板——节水槽退出——拉板卸料七个步骤。
压滤机手动控制
将“自动/手动”ISA选择开关置手动位置X0(ON),按SB1,SB3,此时1DT,2DT,3DT得电。电机驱动液压油进入油缸将滤板顶紧。压力大小、保压有电接点压力表控制。按SB13进水槽进入。
按SB5此时10DT,11DT,7DT得电以次关进料阀门、打开放风门及进罐门,精矿夜进入料罐。当料罐满时HD11指示灯亮,表示进罐结束。
按SB6此时12DT、8DT得电关闭放风门及进罐门,9DT、13DT打开进料门、高压进风门,高压风驱动精矿液进入压滤机。操做工观看滴水有线成滴判定结束。
按SB7,SB8此时14DT、15DT得电进一步脱水一分钟后。按SB14进水槽退出、再按SB4松开头板,按SB9、SB10进行手动拉板直到结束。
压滤机自动控制
将“自动/手动”ISA选择开关置自动位置,X1(ON)。按下自动工作按钮SB11(X15ON)压滤机按设定程序自动完成以下步骤:油泵电机启动——压紧滤板,压力达到限定值14Mpa,超压停泵。同时进水槽进入——矿浆进罐,罐满——矿浆进料(5—7分钟)——吹风脱水(1分钟)——松开滤板——接水槽退出——自动卸料(通过检测拉板上的旋转编码器的脉冲变化,判定取板、拉板是否到位,从而实现往返拉板、取板,直到料卸完)——结束(拉最后一板料往返时,撞击拉板限位,X24(ON),表示整个过程结束。
存在问题及改进
该箱式压滤机非常适合细颗粒的固液分离,是洗煤厂必不可少的煤泥回收设备。但是由于其本身结构缺陷和洗煤厂的特殊生产环境,不能很好地适应生产的需要,事故频繁,维修工作量极大,直接影响正常生产。分析事故主要有以下几种情况。
根据统计结果,综合分析后造成事故的原因有以下几个方面:
1)水槽限位故障原因分析及改进方法
从上表看出,该故障的根本原因是限位开关被直接碰撞损坏或变形。
改进方法:用无触点SPP-D光电开关代替LXK3-20H/B接近开关。此光电开关不与水槽接触从而不会产生碰撞损坏或变形,改进后水槽限位故障下降90%。
2)罐进风阀、吹风阀故障原因分析改进
从统计表看出主要原因是控制孔堵塞,这是由于控制进风、吹风的电磁阀本身的结构决定的,该结构的电磁阀对风的压力、纯净度都要求较高,可实际工作中,高压风的压力难以保证于恒定压力(4Mpa),尤其在多台同时工作时更严重;另外,空气压缩机的高压风通过管路传输过程中,有潮湿的煤泥水或其他杂质混入,而电磁阀的导向孔很小,因此及易堵塞。
改进方法:用气动蝶阀代替料罐进风电磁截止阀,用气动球阀代替吹风阀、压榨风阀。改进后气动阀的工作风与操作风是独立的两个系统,操做风控制气动门的打开和关闭,工做风进入压滤机。同时操做风经过过滤去杂,因次气动阀工做十分可靠。
3)气动阀的故障原因及改进方法
气罐进气阀正常工作时需要工作风和操作风。操作风打开气动阀门后,工作风才能进入罐内。原设计的工作风和操作风都引自风包下方同一处,在打开气动阀门时,风包压力较大,操作风压较高,此时气动门动作还可以,当工作用风后,风包内压力较小,特别是其它压滤机同时用风时,罐内风压一时补充不上,造成气动阀动作不到位,相应信号不能返回PLC,从而不能进一步工作。所以说气动阀控制失灵的根本原因是多台压滤机同时用风,使操作风压过低,气动阀门产生的旋转扭矩减少,当阀体润滑不好时,阻力增大而不能动作。表3为某气罐气动阀在不同压力下的可靠性实验。
操作风的风压对可靠性工作影响很大。风压低时,动作缓慢,且常不到位,风压高时,动作灵敏、可靠。解决方法:把气罐进风阀的操作凤管由各风包下口引入,改为风包的进口处引入,并尽可能靠近压风机,如图3所示。随后按上述方法,对吹风阀、压榨阀两个电磁截止阀也改为气动阀,改后均产生良好效果。
4)将PLC由原来FX2-64MR升级为FX2-80MR
PLC原选用FX2-64MR,输入、输出均为32点,且输入点用了30个。原3个电磁截止阀改为气动蝶阀后,输入点增加6个,输出点增加3个,导致I/O点不够用,只有升级PLC来解决。
改进方法:把FX2-64MR升级为FX2-80MR,这样输入、输出均为40点,经修改相应程序后,即满足要求。
5)其它改进:另外还对头板限位、拉板限位、PLC输出增加隔离变压器,更新控制手把,增加拉板计数,每小时吨煤处理量的统计等十几项改进。
结束语
GLSZ箱式隔膜压滤机电气控制运行平稳,电气事故比原来降低了90%,不仅解决了制约生产的难题,而且还大大减轻了工人的劳动强度。间接创造经济效益每年215万元。
(摘编自《电气技术》,原文标题为“GLSZ箱式隔膜压滤机电气控制改造实践”,作者为李丽萍、杨中华。)
全国服务热线:【15165428330】
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